神油 发表于 2016-8-26 06:06:12

神油五周年2011款超紧凑和紧凑型ISO30皮带主轴纪念版

本帖最后由 神油 于 2016-8-28 14:11 编辑

      神油2011款超紧凑和紧凑型ISO30皮带主轴在推出ER20精密主轴后逐渐放弃,现在看来很有必要重启这个产品的生产,丰富神油产品线,其中ISO30超紧凑仅长124毫米

      复产的目的是给某些人长长记性,因为没有成品库存了,只能用原来的设计和图片来表达下产品,零件还是有不少的,但都不全,部分零件还要采购

      ISO30主轴除了使用ISO30刀柄外兼容BT30,NT30,SK30等7:24锥度30规格刀柄,神油版ISO30主轴鼻端平面比较大可以安装一些平面配合的刀具,夹具,如直接安装锯片(锯片上预钻定位孔即可),转接安装卡盘等,应用范围非常宽,超紧凑型总长仅124毫米,适合极度紧凑的空间安装,紧凑型仅长178毫米,适合紧凑的空间安装也可以安装在其他能装的普通场合






神油 发表于 2016-8-26 06:10:28

本帖最后由 神油 于 2016-8-26 06:15 编辑

      从这些图中可以看到年轻貌美的婉婷(2012年春节期间呱呱落地)幼嫩的绘图,新鲜清新的ISO30小鲜肉主轴,温故而知新,2011年8月设计,设计周期一个月,使用软件PROE3.0

神油 发表于 2016-8-26 06:49:57

      其实停产ISO30也是因为一个技术问题,原设计需要一个精度比较高的主轴头部垂直端面,结果主轴芯厂家端面磨不行,导轨没调正,是偏的,整体偏了一丝多,厂家测试时只打端面跳动,不测平面度,所以这个端面偏摆指标就成了端面跳动指标,不测偏,只测摆,要求厂家测,厂家振振有词都是这么测的,当时我也没什么办法,端面指标我就随了厂家,有人问我支支吾吾只说平面旋转跳动1丝以内。。。。。其实也就半丝,平面度有好有坏,差的2丝,好的一丝多,当时主轴芯有最低起订量要求,订了50支,交了54支,圆跳动,锥面跳动都很好,现在我有办法处理平面度了,当然不需要用到这个端面的我也不会去处理
      2011年产的主轴芯,外观有点历史了,短的124毫米,长的178毫米没开始处理端面,显色精度大约是0.005毫米,可以看出来,摆是没有问题,就是偏了


神油 发表于 2016-8-26 06:51:27

本帖最后由 神油 于 2016-8-26 07:03 编辑

      淬硬钢如何研磨?这是小秘密,不想公布,主轴采取整体锻造,粗加工前全部调质,半精加工后局部淬硬两阶段热处理方法,只淬硬头部,淬硬深度1-2毫米

神油 发表于 2016-8-26 06:59:05

      超紧凑ISO30皮带主轴使用了三颗三联配对角接触轴承,型号是HRB 7207ACTAP5,配对方式DBDT,紧凑ISO30皮带主轴使用两对配对角接触轴承,配对方式DB,型号是HRB 7008CATAP5

神油 发表于 2016-8-26 08:10:15

      只有0.015~0.02毫米的研磨余量,所以进度很快,一个多小时后粗研大约精度0.005毫米精度到位70%,还要加把劲

神油 发表于 2016-8-26 08:28:54

      目标平面度0.005毫米,目标平面偏摆度0.008毫米,这个平面精度大部分人足够用了,再来几个循环粗研就差不多,粗研显色精度大约0.005,也是大部分刮研的终极要求,再我这里只是个开始


神油 发表于 2016-8-26 09:34:38

      四个小时后,粗研完成,现在的平面精度0.005毫米左右,覆盖率90%以上,符合下一部精研要求,精研只是巩固和提高0.005的成果,提高粗糙度,精研显色精度大约为0.002毫米


神油 发表于 2016-8-26 09:47:33

      把染色精度提高到0.002毫米左右,能显点了,但是已经很难下手





神油 发表于 2016-8-26 09:52:36

      粗粗计算了下,每英寸80个点以上,部分点连成片,完全超出预期,这部分工作结束

神油 发表于 2016-8-26 09:54:29

      硬碰硬,淬硬钢对淬硬钢研点,精准无比

神油 发表于 2016-8-26 11:53:38

      经过四个小时折腾后,测一下端面偏摆度总误差,0.012毫米,明显改善了,下面的工作更加棘手,要去掉端面半个面,最深材料去除0.012毫米,难度相当大,不是整体减薄,是局部减薄,减薄厚度不同的地方不同,睡完午觉再弄吧





神油 发表于 2016-8-27 06:41:59

      忙活一下午终于搞定超紧凑ISO30主轴芯端平面总误差,平面度90%达到0.002,偏摆度和垂直度总误差控制在0.008以内,研磨出来的雪花片高低落差也控制在0.005以内


神油 发表于 2016-8-27 06:47:33

本帖最后由 神油 于 2016-8-27 06:50 编辑

      录制了一段视频,按高级钳工时工资30元计算,这部分的研磨工时费约240元,工具使用和磨耗费60元,合计300元,房租水电利润都不算

http://player.youku.com/player.php/sid/XMTcwMTQ4NDI3Ng==/v.swf

神油 发表于 2016-8-27 11:42:31

      做精密机械产品既要追求颜值也要追求精度,神油精机2011纪念版估计颜值是没有了,因为主体外壳被我扔自行车棚里两年多风吹雨淋时效去了。。。我觉得最终做出来的一定是个怪胎,精度肯定会提升,外观一定是很难看的玩意,有一个幸存者没有扔到自行车棚里时效,比较下





神油 发表于 2016-8-27 11:46:47

      2011年时很多条件都不具备,测试调校加工组装技术也不熟练,随着时间的推移,到今天已经无所不能,相信自己对付这块锈迹斑驳的铁块也能游刃有余

神油 发表于 2016-8-27 12:51:16

      短粗型主轴,要求轴承刚性非常强以抵消杠杆偏摆效应,所以设计当初就定位低速型,虽然轴承能跑18000转,但是预紧后主轴额定速度在3000转,最高速6000转,也有疯子跑到8000转也没事,也可以轻预紧跑高速但不建议,那样负载一重就会震颤,要得到强悍的预紧力就要采用过盈配合,主轴套内孔比轴承小,需加热轴套安装,大致处理了下外壳,测量下内孔,经过2年多的风吹雨淋日晒后精度依然很高,尺寸精准,没有大小头,午觉后可以动手处理其他事项了





神油 发表于 2016-8-27 15:33:59

本帖最后由 神油 于 2016-8-27 15:36 编辑

      45钢调质的外壳,两年风吹雨淋日晒下来,精度依旧,只需要改善下外观处理下磕碰和锈迹即可,这个没牵涉到精度,几十分钟就搞定,当然下面还有一些牵涉到精度的作业就会比较耗时,处理完摆放一下,外观符合五周年纪念版的要求,体现了一些沉淀的东西,历史的东西


神油 发表于 2016-8-28 12:12:16

      九套主轴外壳,精选五套,外观处理后效果还是不错的

神油 发表于 2016-8-28 12:15:21

本帖最后由 神油 于 2016-8-30 07:28 编辑

      前天打电话到厂里买轴承,被告知无库存了,在排单等候生产。。。所以就不急了,慢慢来吧

野原新萝卜 发表于 2016-9-2 16:45:54

这种帖子可以呀,内容丰富,打这么多字,辛苦了。

老墨 发表于 2016-11-27 12:18:01

顶起来。。。。。。。。。。。。

神油 发表于 2017-1-6 00:30:18

      几个月后。。。。继续这个制作,转到粗加工平台搞轴壳,要把轴壳底面平面手工加工出来,把粗加工平台精度确认一下看能不能做研磨平板,经检测平面度在一丝内,完全可以

神油 发表于 2017-1-6 00:33:14

本帖最后由 神油 于 2017-1-6 00:35 编辑

      检测视频,一边拍一边检测抖动大,实际上都是1丝内

http://player.youku.com/player.php/sid/XMTkxMzQ1NTY4MA==/v.swf

神油 发表于 2017-1-6 00:46:40

本帖最后由 神油 于 2017-1-6 00:48 编辑

      待加工轴壳检测一下,不平行度都不一样,有一个没偏差,一个差2丝,一个差4丝,一个差5丝,一个差6丝,先挑差6丝的干,用角磨机开粗,单边去掉6丝,其实就是除去一个锲形面,角磨机只能加工到误差2丝,再精细就不大可能,轴壳时调质45钢,硬度还是可以的,角磨机控制的也很好,很顺利加工到误差2丝

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